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數控車床主軸電機過熱及不轉故障實例分析

數控車床主軸電機過熱分析:
一、數控(kòng)車床主(zhǔ)軸電機過熱故障

1、故障現象

   一台(tái)數控車床在加工運轉時發生“啃刀”現象並造成刀具損壞。

2、故障檢測與分析處理

a.用手動(dòng)JVC慢跑模式將車床X,Z軸調至原點,重新啟動加工程序,進行試車,當工作台快速(sù)進給到加工(gōng)位置時主軸仍不轉,至(zhì)此確診(zhěn)為(wéi)交(jiāo)流變頻主(zhǔ)軸電機(jī)調速係統存在故障。
b.分析主軸電機是由交流變頻器控製轉速的(因機床廠家不提供交流變頻器內部圖紙)故采用“數學模糊(hú)檢修法”,視交流變頻器內部(bù)為‘黑匣子”隻需檢查其外(wài)部各功能(néng)接(jiē)口狀態即可判斷。
c.首先察看交流(liú)變頻器控製係統的LED報警顯示內(nèi)容。
d.為區分(fèn)是(shì)過熱(指電動機本身過熱)還是過載(指電動機所帶(dài)負載(zǎi)過(guò)重,轉動過沉)保護,當(dāng)時憑經驗(yàn)手摸(mō)電動機外(wài)殼(ké)已(yǐ)經很燙,用大風扇進行強(qiáng)製冷卻一段時間後,電動機(jī)熱度下降。重新試車,主軸電機轉動正常;至此判斷該例為典型的電動機過熱故障。拆卸該主軸電(diàn)機,仔細檢查後發現是獨立散熱風扇電機軸承損壞(huài),散(sàn)熱不良,引起主軸電機(jī)過熱(rè)報警,導致數控車床主軸在加工(gōng)運轉時突然停止轉動,發生“啃刀”故障。
e.更換獨(dú)立散熱風扇(shàn)電機後,數(shù)控車床加(jiā)工(gōng)運轉正常,故障排除。

二、數控車床主(zhǔ)軸電(diàn)機不轉故障

1、故障現象

   一(yī)台數控車床,早班(bān)生產一開機,出(chū)現主軸電(diàn)機不(bú)轉,主軸(zhóu)變頻係統LED也顯示報警(jǐng),但主軸電機外殼不熱,數控係統的(de)其它功(gōng)能正常。

2、故障檢(jiǎn)測與分析處理

a.用手動及JVC慢跑模式將工作(zuò)台調至原位(wèi),重新啟(qǐ)動車床使其故障再現,以便來確認其故障的真實性,結果證實故障如初。
b.用手摸(mō)主軸電機外殼溫度(dù)不高,根(gēn)據主軸電機沒有(yǒu)溫升,從而排除是機械負載過重引起故(gù)障。
c.檢測變頻器與數控係統內置(zhì)PLC的有(yǒu)關控製接口如(rú)圖2所示;先測得+24,ALM一組控製信號已到位沒問題,懷疑主軸電機(jī)內置過(guò)載(zǎi)控製信號沒有送至變頻器接口(kǒu),當檢測到(dào)已拆下的(de)OHS1,OHS2一組控製信號線沒問題,而檢測過熱器件那側OHS1,OHS2信號時,該(gāi)器(qì)件的閉點沒有閉合,證明內(nèi)置的過熱器件已經損壞。因沒有備(bèi)件,小心拆下(xià)過熱器件,精心地修磨觸點,試車生產加工正常,故障排除。

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