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行業動態

小型加工中心切圓的一種異常現(xiàn)象分析

 小型加工中心的工作精度是檢驗(yàn)機床整機性能的重要指標,通(tōng)過對被加工件的檢驗及分析,可以對(duì)整機的各個性能作出較全 麵(miàn)的判定。如果通過對加工件的檢驗發現有問(wèn)題,那麽此時判定(dìng)被加工件的形(xíng)狀就變得(dé)非常重要,隻有明確判定工件的形狀,才能就此展開(kāi)對(duì)機床的性能進行分析。下麵就數控加工中心切圓時(shí)出現的一(yī)種異常現象作如下介紹分析。

       在用激光幹(gàn)涉儀對某立式數控(kòng)加工中心所切的圓進行檢(jiǎn)驗時,屏幕上出現了圖1所示的形(xíng)狀。立式數控加(jiā)工中心(xīn)進行切圓加工 是通過X軸與Y軸聯動插補來實現的,從移動速度上來(lái)說由Y1到X1的過程是機床(chuáng)Y軸速度越來越快(kuài),當到達X1點時(shí)達到最快,而 X軸是越來越(yuè)慢,X1點是(shì)機床X軸反向點。從Y2到X2點也是同樣的過程。而恰恰(qià)就在X1和(hé)X2點上出現了兩尖點,首(shǒu)先從圖形上 看,可以肯定是X軸在反(fǎn)向時出現了問題。那麽X軸怎麽(me)會在反向時突然向外跳動然後又迅速(sù)拉回呢?如果真是這樣的(de)話,那麽(me)隻 有一種可能,就是係(xì)統出(chū)現了問題,在X軸反向時(shí)係(xì)統給出了一個向外跳(tiào)動的指(zhǐ)令,但這一假設是(shì)不可能的。之後又用百分表進 行測量,在X1及X2點處的確出現了跳表(biǎo)。經過認真(zhēn)仔細的分析,最終確認在X1及X2處發生的實(shí)際情況如圖2所示(shì),當X軸到達 X1及X2點時,X軸(zhóu)根本(běn)沒動,而此時Y軸卻一直在進行著插補運動,當Y軸運行了Ya距(jù)離後(hòu),X軸卻突然運行了Xa段(duàn)距離,得出 這一實際情況後就可(kě)以對機床進行(háng)現象分析了。

     作為X軸在Y軸運行了Ya距(jù)離的同時,X軸的(de)電動機也同時做著插補運動,而X軸不動,說明此時的機床低速特性(xìng)非常(cháng)差,可 以肯定機床的失動量非常大(dà),而造成這一現象的根本原因是機床電動(dòng)機慣量(liàng)與機床移動件的移動慣量的匹配不恰當。移(yí)動件(jiàn)的 慣量一般而言,不應大於電動機慣量的3倍,如果超出3倍,將造成(chéng)機床(chuáng)的定位精度(dù)超差或機床(chuáng)失動量過大。分析圖2,X軸突然運動Xa是由於此時X軸運動最慢的時候,其每次運動的插補(bǔ)補償值非常小,由於(yú)X軸的失動量太大,那麽雖然電動機在動,但移動件並不移動,當電動機的運轉(zhuǎn)達到一定數值後,X軸(zhóu)卻(què)突然跳(tiào)動,就造成了圖(tú)2的結果。之後通過計算也證明了(le)這一判(pàn)斷是(shì)正確的。

      通過(guò)這一次實踐說明,儀器是可以檢驗出機床的(de)異常現象(xiàng)的,但必須(xū)對儀器中顯示(shì)的圖形(xíng)進行仔(zǎi)細的分析,才(cái)能得出正確的結論。



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