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數控車床尾座故障解決方(fāng)案

        數控車床尾座故障方案今天小編就帶大家分析(xī)其原因所在,一般尾座安裝在斜床身的導軌上(shàng)。移動時,液(yè)壓係統建立壓(yā)力並壓縮處於尾座內部(bù)的碟簧,鬆開尾座與導軌的夾緊(jǐn)裝置,通過伺(sì)服電機驅(qū)動在(zài)導軌上移動。在任意位置上停止驅動,液壓係統停止工作,壓力卸荷,碟簧瞬間恢(huī)複彈力,使尾座夾緊定位在導軌(guǐ)上。加工中發現,尾座在頂緊工件時產生後移,使工件處於隻有卡盤單獨夾緊的狀況,長軸類零件無法加工。下麵小編由內到外對數(shù)控車床進行分析調整,設備處在高溫、粉塵(chén)大、空氣中水蒸氣含量多的環(huán)境,其中又以粉(fěn)塵(chén)和高溫(wēn)危害最大。對於(yú)粉塵,雖然 P3 自動壓濾機過濾的濾餅水分在 22%~26%之間,但現場環(huán)境溫度高加之物(wù)料粒度僅(jǐn)為 2~4μm,濾餅表層物料很容易幹燥,因此空氣中(zhōng)含細微粉塵(chén)較多。


     

     液(yè)壓係統額定壓力(lì) 5MPa,最初認為是壓力太高,尾座頂出後克服了夾緊導軌的力,但(dàn)調節壓力後(hòu),故障依舊。尾座同導軌的夾緊鬆開間隙,可通過偏心鎖緊調整,但調整(zhěng)偏(piān)心鎖緊後(hòu),故障依然。分解尾座後,發現內部碟簧碎裂且個(gè)別碟簧恢(huī)複變形(xíng)緩慢。更換碟簧(huáng)後,先調低(dī)係統壓力,再逐漸增大壓力(lì)至 5MPa,尾座頂緊後不再(zài)後移。解決辦法是,最大程度上改善設備的現場環境,即減(jiǎn)少外界(jiè)細微顆粒進入液壓係(xì)統(tǒng)的機率,降低現場環境溫度。數(shù)控車床在兩台壓濾機的現場,建立一(yī)個透明的鋼化玻璃密封室。將兩台壓(yā)濾機的液壓站和儀表盤置於(yú)密封室內。在密封室內,安裝一台大P的空調(diào),用於液壓站和儀表(biǎo)控(kòng)製盤(pán)降溫。由於鋼化玻璃(lí)密封室是透明(míng)的,不影響工人操作時對設備的觀察。壓濾機液壓係統線路長且設備連續運轉數年後,進入設備液壓係統的粉塵和液壓(yā)閥件的磨損顆粒均布在液壓係統內,僅靠清(qīng)理壓濾機液壓站油箱(xiāng),無法徹底(dǐ)清除液壓係統內的汙染物。

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